 | fana 08.06.2025 20:40 Bydliště: uprostřed
|
| Zkusím to laickým slovníkem amatéra.
Když se buzení přepóluje, tak rapidně urychlí změnu magnetické energie v jádru. A řízením by se to mohlo dát udržet stále nad nulou, v kladné části ose Y.
Protože to přepólování opět táhne proud silou své mínusové hodnoty napětí. Velikost napěťového spádu přebije časovou konstantu poklesu = je to nucený pokles proudu vyvolaný napětím. Až do magnetického limitu materiálu, to je o těch cca 400 Hz, kdy by se šlo přes nulu.
Když se pohybujeme v kladné kvadrantu, tak jsme stále závislí na „časové konstantě“ a tu zde musíme přemluvit jinak. :)
Snažil jsem se naznačit, že množství magnetické energie v elmagnetu, který máš, bude tak velké, že délka vypnutí při tom turborychlém PWM neposkytne čas pro pokles po plánované sinusovce. Na velkou indukčnost tam je nízký odpor.
A možná si právě proto různí replikátoři po webech zavádí do obvodu odpory, ať už vinutím nebo „přidanými“.
Jak bylo psáno, není problém přidávat ampéry, problém je, je snížit, stáhnout magnetickou energii z toho železa. A ideálně ji neztratit.
Nevím, mě napadá tak možná plný H-můstek, který bude řídit PID regulátor, aby zpětnovazebně udělal sinus v kladném kvadrantu s pomocí odebírání magnetické energie řízenými pulzy přepólování. Asi dost ulítlý, co?
Níže nasimulovaný průběh proudu ve falstadu. Pro představu. 50Hz , s tím odporem jako vybíjecím pomocníkem, by šlo minimálně něco zkoušet. První část je s vybíjecím odporem. Druhá část ukazuje jen malé zvlnění proudu, a to při 50 Hz = 10ms vypnutém napájení na časové konstantě s odporem vinutí 1 ohm. A třetí část obrázku je rychlé zmanipulování obvodu do střídání polarit.
 | 
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele fóra) Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
|
|
|